工程混凝土攪拌站的廢漿很多,例如,在工地卸完料回站的攪拌車,洗車時排出的大量廢漿,因某些原因報廢的混凝土,進行砂石分離處理時,產生的大量廢漿;生產過程產生的各種廢漿。這些大量的廢漿很難處理:,直接外排,嚴重違反環保法規,污染環境,已經不可能。第二,收集后外運到指定地點,這必需先行脫水干燥,更大的問題是要占用大面積的場地和消耗大筆資金,還導致整個生產現場的環境衛生、安全狀況惡化,嚴重困擾著企業的運作,成為攪拌站的一大老難題。
目前,砂石分離機的應用,使廢料中的砂、石得到了回收利用。但是棘手的廢漿處置問題并沒有得到解決。我們分析了這些廢漿,經過檢測,其各項指標滿足JGJ63-2006的指標要求,它的主要成分為水和輕質煤灰,完全來自混凝土的有效配合成分,是對混凝土無害的物質,應重新回到混凝土中。我們把產生的所有廢漿全部通過砂石分離機處理,出來的液體再經兩級沉降,后外排的只有清水,取沉漿試驗。
從廢漿性能試驗(見表1)的28天強度來看,廢漿烘干后的泥粉活性較低。更為不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流動度低很多,摻量30%時坍落度減低60mm。如果按這個摻量生產,結果是不理想的。但是,從廢漿產量檢驗的數據(見表2)來看,如果能把所有的廢漿完全、均勻地加回到當天生產的混凝土中,摻量卻是很低的,這時對混凝土性能的影響就非常小,坍落度基本沒有變化,28天強度基本沒有降低。
因此,只要能把所有廢漿含的泥粉,回加到當天生產的漿水中予以攪拌、再投入生產中使用,就完全可以解決廢漿對攪拌站的困擾,消除對社會的不良影響。